和先進(jìn)企業(yè)相比,也許我們還存在很多需要趕超的地方。但,和我們自己的過去相比,柯恩人總是在不斷尋找可以改變的地方,努力做最好的自己。朱董在今年的年會上,提出“2019年是柯恩的管理提升年”,確定“系統(tǒng)認(rèn)知,重塑發(fā)展”是集團(tuán)2019年工作方針。何為系統(tǒng)認(rèn)知?就是對形勢(環(huán)境)變化及危機(jī)意識的感知能力與應(yīng)對能力。 有人說,2019年將是過去十年最差的一年,也是未來十年最好的一年。不管怎樣,該來的終究會來!企業(yè)唯一能做的就是節(jié)能降耗,苦練內(nèi)功,做好成本管控,提升自己的生存能力。
新年伊始,我們特意采寫了本篇報道,旨在拋磚引玉,讓柯恩的家人們對“系統(tǒng)認(rèn)知,重塑發(fā)展”這一集團(tuán)工作方針有更多的理解!就像朱董多次強(qiáng)調(diào)的那樣——“系統(tǒng)認(rèn)知,重塑發(fā)展”一定是圍繞著大數(shù)據(jù),也就是業(yè)財一體化而展開的!“用數(shù)據(jù)說話,用價值呈現(xiàn)”是柯恩的管理理念。
近日,小編來到贛州公司的生產(chǎn)車間,看到一片火熱、忙碌的設(shè)備安裝場景。原來正在安裝新引進(jìn)的膨化設(shè)備。由于原有設(shè)備已經(jīng)老舊,生產(chǎn)效率低下,贛州公司生產(chǎn)部范敦華經(jīng)理因此提出了設(shè)備更換的建議,并得到了生產(chǎn)中心總經(jīng)理董偉祥的支持,安排設(shè)備高級工程師謝良全和設(shè)備中級工程師謝勇一起分析操作的可行性。通過現(xiàn)場勘察、網(wǎng)上產(chǎn)品的綜合對比、資料搜集等一系列工作之后,謝良全根據(jù)調(diào)研內(nèi)容擬寫了可行性報告報集團(tuán)批準(zhǔn)后開始實施。
與老的膨化機(jī)相比,新的膨化設(shè)備對生產(chǎn)品質(zhì)和生產(chǎn)效能又能帶來什么樣的好處?對此,范敦華也作了逐一解答:
1、節(jié)約人工成本。原先,一車間使用的原料,需從六車間出料口放出,再轉(zhuǎn)運(yùn)到一車間的投料口,期間還需碼垛機(jī)重復(fù)工作。新設(shè)備安裝完成后,就可以減少重復(fù)的工作內(nèi)容,同時也能降低碼垛機(jī)的損耗,延長了設(shè)備的使用壽命,節(jié)省了投料工資、放料工資及轉(zhuǎn)運(yùn)工資。對比2017年的產(chǎn)量,一年算下來,可節(jié)省6.5萬元。
2、膨化效率得到提高。由于老設(shè)備是在2004年安裝使用的,設(shè)備性能已經(jīng)過時,跑冒滴漏現(xiàn)象比較嚴(yán)重,膨化出來的原料品質(zhì)不容易把控,而且時產(chǎn)能低下,膨化效率只有1.5-1.8T/時,跟不上生產(chǎn)使用。新設(shè)備安裝完成后,膨化效率可提升到4T-4.2T/時,且產(chǎn)品的效果和質(zhì)量也能得到更好的保障。
3、現(xiàn)場管理更加規(guī)范。與以前相比,減少了工作程序,從投料到產(chǎn)出,可一步到位。在工藝流程上具有較好的可追溯性,能有效避免錯誤的產(chǎn)生。
4、可提高生產(chǎn)效率。比如,一車間生產(chǎn)保育料的前道工序不再需要從出料口放出,可直接由中控設(shè)備調(diào)入到膨化倉,生產(chǎn)效率可由原來的10T/時提高到14T/時。
范敦華開心地告訴小編:根據(jù)施工計劃,新的膨化設(shè)備將在年(春節(jié))前安裝成功,年后進(jìn)行調(diào)試工作。屆時,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量都將得到顯著提升。